今年以來,臨鋼公司中板事業(yè)部通過采取優(yōu)化坯料設(shè)計(jì)、加強(qiáng)中軋廢挽救、強(qiáng)化內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施等有效措施,持續(xù)提高不銹鋼成材率。1~4月份不銹鋼常規(guī)鋼種成材率達(dá)85.32%,比上年提高0.83%;不銹鋼綜合成材率達(dá)84.06%,比上年提高0.25%,1~4月份創(chuàng)效171.39萬元,為公司減虧做出了積極貢獻(xiàn)。
該事業(yè)部圍繞提高成材率持續(xù)開展技術(shù)攻關(guān)。一是優(yōu)化坯料成材率設(shè)計(jì),減少切損率。分規(guī)格、分品種規(guī)范坯料成材率設(shè)計(jì),通過優(yōu)化坯料長度、寬度余量設(shè)計(jì),規(guī)范坯料成材率理論設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審核流程,逐級(jí)管控、層層把關(guān),嚴(yán)格控制切邊余量,減少長度、寬度切損率;加強(qiáng)坯料質(zhì)量檢查,嚴(yán)禁修磨質(zhì)量不合格坯料入爐,從源頭減少坯料質(zhì)量缺陷、短尺等造成的非計(jì)劃品的產(chǎn)生。二是加強(qiáng)軋制過程管控,降低中廢率,提高表面質(zhì)量。加大設(shè)備點(diǎn)巡檢力度,嚴(yán)格控制出鋼、軋制節(jié)奏,減少因設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)不到位、操作不當(dāng)造成中間軋廢;強(qiáng)化軋制前設(shè)備功能精度檢查確認(rèn),加強(qiáng)軋制表面質(zhì)量控制,杜絕出現(xiàn)批量凹坑等軋制缺陷,不斷提高產(chǎn)品表面質(zhì)量;對(duì)軋制過程出現(xiàn)的扣頭、翹尾等異常情況,及時(shí)進(jìn)行坯料回裝二次改軋,盡可能對(duì)中軋廢做到百分之百挽救,最大限度減少中間軋廢,降低中廢率,一季度中廢率降至0.05%,比上年降低了0.05%。三是持續(xù)開展“軋一塊成一塊”勞動(dòng)競賽活動(dòng)、軋鋼工技能培訓(xùn),提高軋制控制水平。加大對(duì)凹坑、瓢曲、輥印等表面質(zhì)量缺陷、工藝執(zhí)行率、合同外產(chǎn)品的考核力度,雙管齊下降低非計(jì)劃品率、提高成材率。一季度不銹鋼綜合非計(jì)劃率達(dá)到3.79%,比上年降低0.99%,有效減少了非計(jì)劃切損。四是大力推行崗位標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化工藝執(zhí)行和監(jiān)督,加大鋼板實(shí)物質(zhì)量檢查力度,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,責(zé)任到人,督促整改,提高厚度、寬度、長度、對(duì)角線及不平度內(nèi)控達(dá)標(biāo)率,穩(wěn)步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
(撰稿:陸軍 趙海燕)